MG57IDW型交流電牽引采煤機液壓故障
MG57IDW型交流電牽引采煤機是某煤機廠在吸收國內(nèi)外現(xiàn)有電牽引采煤機先進技術(shù)的基礎(chǔ)上開發(fā)的。它用電牽引部取代了液壓牽引部,采用了計算機控制技術(shù),具有可靠性高、性能先進的特點,是目前中厚煤層綜合機械化采煤的理想機型。
(1)截割部缺油
①原因分析為防止采煤機在割頂?shù)稌r油液倒流回底部油池,造成內(nèi)部傳動零件的損壞,該采煤機在截割部減速腔內(nèi)采用了分腔潤滑結(jié)構(gòu),利用隔離油封將截割部內(nèi)部分隔為行星齒輪腔和直齒輪腔兩個潤滑腔,兩個油池互不相通。由于行星齒輪腔有傳動軸伸出,易發(fā)生漏油,且注油孔為M30×2mm的螺孔,加之腔內(nèi)所注N320齒輪油黏度較大,注油困難,使該潤滑腔缺油,造成截割部損壞。
②排除方法及結(jié)構(gòu)改進對注油孔進行改造,在原注油孔的基礎(chǔ)上,加設(shè)了+25mm高壓管接頭,并使之與外部注油器接通,形成了靜壓注油裝置。同時在腔壁設(shè)置放氣塞,以確保注油時腔內(nèi)空氣及時排出,減小注油阻力,確保注油效果。采用這一注油方式后,注油量可達15L/h,即使傳動軸出現(xiàn)漏油,其注油量也可滿足潤滑需要。另外,由于靜壓注油裝置采用了分離式結(jié)構(gòu),使用時接通,割煤時拆除,使用非常方便,徹底杜絕了因缺油造成截割部損壞事故的發(fā)生。
(2)牽引部制動頻繁
①原因分析為防止采煤機在工作面傾角超過20°時下滑,在牽引電機主軸的操作側(cè)一端裝設(shè)了液壓制動器。當(dāng)電機停轉(zhuǎn)時,制動器制動;在采煤機工作時,電機轉(zhuǎn)動,制動器應(yīng)放開。但在實際工作中,由于制動器與牽引電機控制回路不同步,造成牽引電機已送電而制動器無法打開,或相反。由此造成制動器頻繁制動,嚴(yán)重時將牽引電機燒損。
②排除方法及結(jié)構(gòu)改進煤礦多為緩傾斜煤層,采煤工作面傾角多在12°以下,不需要制動,所以將電機與制動器分成兩部分。通常只安裝電機,正常牽引。當(dāng)工作面傾角大于20°時,再裝制動器。這樣就解決了大部分問題。
(3)液壓系統(tǒng)故障
①原因分析采煤機調(diào)高系統(tǒng)為形態(tài)結(jié)構(gòu)完全相同的兩套液壓裝置,分別實現(xiàn)左右截割部的升降(原理見圖G)。系統(tǒng)操縱閥采用了三位四通電磁換向閥。工作中由于銜鐵往復(fù)運動阻力較大,造成電磁閥在得電情況下閥芯也難以動作,使截割都難以升降,影響了正常生產(chǎn)。
②排除方法及結(jié)構(gòu)改進重新設(shè)計調(diào)高系統(tǒng),用可靠性高的三位四通閥替換電磁閥,用“一泵帶兩缸”系統(tǒng),這樣采煤機在其中一套系統(tǒng)失效時另一套調(diào)高系統(tǒng)起作用,大大提高了系統(tǒng)的可靠性。